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铝酸氯化钠泥对钢包吸汗砖及座砖的引响
座砖在使用过程中经常出现裂纹、恒断裂和掉块现象,严重影响其使用寿命,改善其抗热震性是提高其使用寿命的重要途径。目前,透气砖方面的研究较多,而座砖方面研究不多。在本工作中,研究了铝酸盐水泥加入量对刚玉和尖晶石质钢包透气砖座砖性能的影响,期望提高透气砖座砖的使用寿命,增强其安全系数,满足炼钢厂的使用要求。
钢包高弹砖是钢水制作底吹氩艺中最至关重要的功能表性电子器件,其适用状况如此挑剔。钢包高弹砖按折装形式可可分成内窗式建筑体高弹砖和外装式高弹砖女子组合二者,其高弹砖芯均需整套搭配座砖采取庇护。 现有座砖一般采取注射真空成型真空成型,经养护的、干燥处理和烘烤后会运用。座砖在运用全过程中核心饱经这效果: 1、座砖运行面老是受急冷急热效用,极易影响座砖脱落和脱落; 2、被钢水及渣的侵蚀作用、融合; 3、深受温度钢水激烈的风蚀及变形。这样,特殊要求座砖应体现了高的程度、好的抗热震性和美丽的康渣风蚀性能参数。 以白刚玉颗料(5~3、3~1、0~1mm)为骨料,刚玉粉(≤0.074mm)为骨料,铝镁尖晶石粉(≤0.074mm)、特异性α氧化反应铝微粉为细粉,纯铝酸钙塑料为融入剂,聚炳烯棉纤维素、偶氮甲酰胺、碳酸氢钠及挽回防燃设备剂聚炳烯棉纤维素+碳酸氢钠等为防燃设备剂。辅料的组合而成见下表1。
下图1显示出了不同温度处理后各试样的显气孔率。从图可以看出,随着纯铝酸钙水泥加入量的增加,110℃干燥后显气孔率略有降低,其原因为随水泥加入量的增加其水化量也增加,而水泥水化是体积增加的反应,水泥水化体积增加从而填充了气孔;还有一个原因是随水泥加入量从2%增加到6%,1500℃烧后试样的显气孔率明显增加,从12.5%增加到18.9%。




从上图4可以看出,随着水泥加入量的增加,经1100℃水冷3次后试样的抗折强度保持率逐渐增加,试样的抗热震性得到改善,水泥加入质量分数为10%时,热震后强度保持率最大。抗热震性得到改善的原因与高铝水泥加入量增加后所形成的CA6含量和显微形貌有关,反应生成的板片状CA6能够提高试样的抗热震性。
实际上生产方式中,烘烤后座砖制成品率由另一个的60%升高到98.5%。按照水泥砂浆填加量6%~10%、增添了塑料防火剂的高纯刚玉尖晶石底吹氩保暖砖座砖在某玄幻冶炼厂150t转炉钢包上进心行了自定义实验,用到质保期由另一个的平均水平值31次升高到平均水平值36次,得到了比较好的作用。 报告的格式 1、时间推移沙浆入驻量的延长,110℃干热后制样的恒温的抗折硬度及耐冲击试验硬度越来越延长,1550℃烧后制样的恒温的抗折硬度及耐冲击试验硬度先延长后影响,随后再延长,烧后线變化无常首先延长后影响。沙浆入驻量6%时硬度平均。显小孔率和烧后线變化无常率极大,其性能方面较差。 2、会逐渐沙浆沙添加量的融入,1100℃水冷散热3次热震后,1560℃烧后试件材料的程度要保持率会逐渐融入,抗热震性取到解决,沙浆沙添加安全性能中考分数为10%时抗热震性最好是。 3、使用防震剂试件的抗炸裂视觉效果得到了严重调理,非常选取碳酸氢钠或碳酸氢钠+高密度聚乙烯生产弹性纤维组合的防震剂抗炸裂视觉效果最佳。 4、主要包括白水泥注入量6%~10%、“添加塑料防燃剂的高纯刚玉尖晶石底吹氩通气砖的使用年限由越来的均31次延长到均36次。
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